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东方希望丰都水泥:技改促降本 安全又增效

2021-04-14 来源:东方希望集团

核心提示:面对日益严峻的市场挑战,控制生产经营成本是应对市场压力的有效途径。

摘要:面对日益严峻的市场挑战,东方希望丰都水泥坚持“成本是关键”的生产经营思路,以实际行动精耕细作,完成5号窑线煤粉输送系统技改,以技改提效率、降成本。

面对日益严峻的市场挑战,控制生产经营成本是应对市场压力的有效途径。今年年初,东方希望重庆水泥有限公司(简称:东方希望丰都水泥)坚持“成本是关键”的生产经营思路,在“降本”上花心思,在“增效”上下功夫,完成了煤粉输送系统技改,提升了设备可靠性、消除非停隐患,竭尽全力创造点点滴滴的相对优势。

丰都水泥现有5条日产能为4800吨的水泥窑线,其中3号、4号窑线磨煤设备处于同一厂房,煤粉可相互倒库使用,5号窑线煤磨为单独厂房,无法与其他窑线设备互相倒库。若5号窑线煤磨系统出现故障且时长大于2小时,回转窑便会减产200吨/小时;当故障时间超过3小时,回转窑就会因为煤粉不足而被迫停机。公司每年停产大修期间,由于长时间空置,5号煤磨入磨风温较低,煤粉水分大,极易结块堵塞煤粉转子秤,造成下料不畅,且煤粉燃烧效果差,造成回转窑结圈。当出现煤磨系统故障时,将严重影响熟料生产,造成极大的损失。

今年年初,公司深入落实刘永行董事长“做正确事,将正确措施及时落实到位”的管理要求,组织实施4号线煤粉倒5号线煤磨系统技改,进一步提升设备可靠性、降低原燃材料成本、消除非停隐患,实现4号、5号窑线共用一套煤粉输送系统的改造目标。

熟料工区组织工艺、设备专业技术人员深入现场、查找数据、交流沟通,通过现场测量、周密计算、对接施工单位,确定技改方案后,工作人员积极投入施工,从购买材料、制作煤粉小仓、架设煤粉输送管道,到系统安装调试,耗时不到一个月即完成新系统技改并投入使用。在设计本次技改方案时,项目人员就充分考虑了设备的利用率和对现有物资的利用。技术人员史明辉介绍说,拆除5号窑分级燃烧闲置设备,将4号到5号煤粉输送管道合并,这样可以直接通过共用煤粉管道输送煤粉,5号窑点火升温就可用热煤,提高煤粉燃烧效果,熟料生产得到保障,减少各种浪费。

“降低成本从点点滴滴做起。”为了充分利用现有物资,技改小组将分解燃烧系统拆下的罗茨风机改用为煤粉输送动力风机,节约风机购置费用约15万元;分级燃烧系统拆卸下来的耐磨弯头也可作为煤粉输送管道弯头使用,增加管道耐磨性,提高设备使用寿命。

如今,4号煤磨倒煤到5号煤粉输送系统已经稳步运行,即便煤磨系统出现故障,回转窑仍然可以保持正常运行,对比往年煤磨系统故障数据,每年可至少节约100万元费用,实现了“增效”;与此同时,此次技改还合理利用了公司闲置的罗茨风机、流量计、耐磨弯头等闲置物品,真正实现了“既好,又快”,并且“消除一切形式的浪费”,切实完成了“降本”任务。

“事事追求点点的合理化”,降本增效,没有旁观者,只有参与者。这次技改也印证了,只有以实际行动精耕细作、精准施策,才能实现设备改造提效率、降成本,才能竭尽全力创造企业相对优势,助推企业高质量发展。

数据来源:东方希望集团

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