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气力输送系统的调试体会

2007-06-14 来源:

核心提示:

我厂1997年5月正式竣工投产的600t/d熟料干法余热发电二号生产线,窑尾上料系统采用了气力输送方式。现场工作参数:水平距离32m,垂直高度28m,当量长度近90m,输送介质为生料。设计选用仓式泵的型号QSJ2.5-50,输送能力50t/h,系统耗气量14m3/min,工作压力0.5MPa,输送物料管径Φ133mm。窑尾生料仓上安装1台Φ450×2扩散除尘器,用于料风分离,余风用Φ133mm管排至窑尾布袋除尘器(如图1)。
  

 

  图1 改进前的窑尾气力输送系统

设备运转前期,首先发现仓式泵的输送能力没有达标,虽经几次调整,也只能稳定在35t/h左右,不能满足窑的进料量,窑尾经常空仓报警,而且气耗较大,由空压机站配备的1台20m3/min的空压机勉强供应,窑尾生料仓比较正常,但窑尾布袋除尘器的回灰量非常大。
  

由于仓式泵的输送能力低,1998年9月份在此基础上,又上了一台QSJ3.2-50上卸式的仓式泵以备用。运转一段时间,发现2台泵单机工作都不能达标,气耗也非常大。在输送生料的过程中,窑尾生料仓四处喷灰,料仓振动严重,现场无法接近。
  

1999年5月份,我们对气力输送系统整体进行了第一次改造。针对仓式泵的输送能力,我们认为,仓式泵的装料时间长是影响仓式泵输送能力的最主要问题。这样在进料部分的中间仓上加装了4块充气箱,使其下料时流态性更好,缩短下料时间;并且改掉原始的由时间继电器控制的定时给料,新安装1台电容式料位计,用料位控制进料时间。排气管管径由Φ50mm改为Φ89mm,并且把排气管引至中间仓,目的是为了能及时卸掉泵内进料时产生的压力,同时又可以改善现场的工作环境。送料管由原来的Φ133mm改为Φ159mm,在送料强吹管与流化管上加手动蝶阀,来调整送料时的气料比;并且减少窑尾料仓上的排风量。在窑尾生料仓,撤下原扩散除尘器,新上1台处理风量为30000m3/h的气箱脉冲除尘器,来解决生料仓上的收尘问题。
  

运转后发现,仓式泵的输送能力可以达标,进料时间大大缩短,气耗也明显下降。但窑尾生料仓上的环境没有改善,现场条件十分恶劣。
  

经过分析认为,窑尾生料仓随着料位的上升,生料仓的空间随之变小,在送料过程中仓内的压力不断增大。又因为生料是高速喷射入仓,料风无法分离,使除尘器的入口浓度过高,导致除尘器的效率低,以致无法收尘卸压。
  

我们于1999年10月份进行了第二次改造,恢复原设计的Φ450×2的扩散除尘器,进行料风分离,从而降低除尘器的入口浓度;同时再加一个12m3左右的膨胀仓,来减小送料时的仓内压力,并且重新调整了除尘器的脉冲清灰时间。  

  运转后,效果非常理想,达到了预期目的。仓式泵的输送能力达到了定额,运转非常平稳,窑尾生料仓上的环境也非常好,解决了该气力输送系统收尘难的问题。
  

改造前后结果对比如表1。

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